Posted 9 апреля 2024, 04:11
Published 9 апреля 2024, 04:11
Modified 9 апреля 2024, 04:15
Updated 9 апреля 2024, 04:15
За это время рабочая группа провела эффективную работу по оптимизации потока «производство пропанта». Команде предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций удалось:
— сократить время протекания процесса на 43,4%,
— снизить объемы незавершенного производства в потоке на 70%,
— повысить общую выработку на участке на 13,8%.
Экономический эффект от реализации проекта составил более 15,5 млн. руб. в год.
С начала участия в нацпроекте участники рабочей группы прошли ряд тренингов: по основам бережливого производства, 5С, стандартизированной работе, производственному анализу, автономное обслуживание, картирование, анализ эффективности оборудования. Сотрудники предприятия обучились на «Фабрике производственных и офисных процессов». Для успешного тиражирования компетенций в области бережливого производства подготовлены и сертифицированы два инструктора.
По направлению оптимизация потока, предприятием была проведена диагностика пилотного потока: построены карты потоков создания ценностей, разработаны диаграммы спагетти, внедрен производственный анализ, что позволило выявить проблемы и разработать план мероприятий по достижению целевого состояния. В ходе диагностики выявлено более 20 проблем. В рамках реализации плана мероприятий сократили количество привлеченных под вывоз пропанта автоплатформ, внедрили график приезда автоплатформ под погрузку, сократили объем готовой продукции, ожидающей отгрузки вследствие равномерности подачи автоплатформ.